PRACE IMiUE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2006
10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BOILER TECHNOLOGY 2006
Jarosław ZUWAŁA Krzysztof GŁÓD
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
Kazimierz MROCZEK
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska, Gliwice
WPŁYW DODATKU WYBRANYCH GATUNKÓW BIOMASY NA PARAMETRY PRACY INSTALACJI MŁYNOWEJ KOTŁA OP-650
Streszczenie. W referacie omówiono rezultaty przemysłowych testów współmielenia dwóch wybranych gatunków biomasy (wierzba energetyczna, odpady drzewne) w młynie węglowym typu 9M75, stanowiącym element układu przygotowania paliwa w układzie kotła OP-650 Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z podstawami teoretycznymi procesu współmielenia mieszanek paliwowych w młynach energetycznych. W ramach pomiarów bilansowych młyna określono jego ważniejsze parametry pracy, do których zaliczono: rzeczywistą wydajność i jakość przemiału oraz zużycie energii związane z procesem współmielenia. Kontroli poddano także stan komory mielenia po okresie współmielenia mieszanek węgiel - biomasa. Wykazano, że współmielenie biomasy drzewnej wpływa na zmianę wartości wskaźników jednostkowego zużycia energii przez młyn. Otrzymane wartości porównano dla wskaźników towarzyszących procesowi mielenia samego węgla.
INFLUENCE OF BIOMASS ADDITION ON OPERATING PARAMETERS OF MILLING INSTALLATION FOR BOILER OP-650
Summary. The paper presents the full-scale industrial co-milling tests of coal and chosen biomass samples (wood clearance residue and willow) in the coal mill of 9M75 type being a part of a coal preparation
Dr inż Jarosław ZUWAŁA i mgr inż Krzysztof GŁÓD są pracownikami Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1. Dr inż. Kazimierz MROCZEK jest adiunktem w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska, 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18.
366
Jarosław Zuwała, Krzysztof Głód, Kazimierz Mroczek
system in 650 t/h steam boiler in Dolna Odra power plant in Nowe Czarnowo. The theoretical background of different fuels co-milling was given. The research included the most important mill performance in-dicators wich were as follows: real output, grinding performance and energy consumption by the grinding process. The mill chambers were visually inspected after the tests to control the milling performance. It was evaluated that during the process of the biomass - coal co-milling, the energy consumption for grinding and mill ventilation increases. The obtained results were compared to the indicators obtained during the coal alone grinding.
1. Wprowadzenie
Współspalanie biomasy z paliwami konwencjonalnymi wykorzystywanymi w charakterze paliwa podstawowego (węgiel kamienny, brunatny, torf) jest obecnie prowadzone w około 150 instalacjach energetycznych na świecie. Około 100 instalacji współspalania pracuje w Europie, głownie w krajach takich jak: Szwecja, Dania, Finlandia, Niemcy, Austria, Holandia, Belgia, Rumunia, Bułgaria oraz Hiszpania. Pozostałe instalacje współspalania zlokalizowane są w Stanach Zjednoczonych. Współspalanie obejmuje różne konfiguracje paliwowe (różne gatunki paliw podstawowych oraz biomasy) i technologiczne (instalacje kotłów rusztowych, pyłowych i fluidalnych). Zakres mocy elektrycznych obiektów energetycznych realizujących proces współspalania mieści się w zakresie 50-700 MWel. Według danych dla roku 2004, na świecie pracowało około 40 instalacji przemysłowych współspalających biomasę wykorzystujących pyłowe kotły węglowe, współspalające biomasę o średnim udziale ok. 3% w całkowitym strumieniu energii chemicznej paliwa. Działanie takie umożliwiło uniknięcie wykorzystania ok. 3,5 mln. ton węgla i pozwoliło na osiągnięcie emisji unikniętej na poziomie 10 mln. ton CO2. Ocenić można, że w najbliższych 5-10 latach udział technologii współspalania paliw konwencjonalnych i biomasy oraz biogazu będzie wnosił istotny wkład do realizacji międzynarodowych i europejskich zobowiązań Polski.
Obecnie w kraju pracuje około 20 instalacji energetycznych współspalających biomasę z paliwami podstawowymi. Większość z nich stanowią elektrownie systemowe (ok. 15). Wykorzystywanym w procesie współspalania paliwem jest głównie biomasa drzewna (w postaci trocin, zrębków, pyłu) i biogaz, ale również klasyfikowane jako biomasa - odpady z produkcji zwierzęcej i roślinnej (wytłoki z rzepaku, wytłoki z produkcji kawy zbożowej, mączka zwierzęca). Przeprowadzono również eksperymentalne testy współspalania osadów ściekowych w kotłach rusztowych i pyłowych.
Jedną z głównych przeszkód uniemożliwiających pełne wykorzystanie zasobów biomasy w procesach współspalania w energetyce zawodowej są techniczne ograniczenia ze strony istniejących instalacji kotłowych. Najczęściej
Wpływ dodatku wybranych gatunków biomasy na parametry pracy... 367
napotykanymi barierami technologicznymi są ograniczenia ze strony instalacji transportu i podawania paliwa oraz instalacji młynowych zaprojektowanych pierwotnie na inne paliwo nominalne, np. węgiel kamienny bądź węgiel brunatny [14]. Maksymalizacja udziału biomasy we współspalanej mieszance węgiel - biomasa w kotłach zaprojektowanych na paliwa o właściwościach fizykochemicznych odmiennych od biomasy (węgiel kamienny, węgiel brunatny) wciąż wymaga wielu badań pozwalających na identyfikację i eliminację technologicznych barier.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla jako jedyny partner z Polski, uczestniczący obecnie w programie badawczym NETBIOCOF (Integrated European Network for Biomass Co-firing) finansowanym przez Unię Europejską w ramach 6 Programu Ramowego jest odpowiedzialny między innymi za identyfikację technologicznych barier dla wielkoskalowego współspalania biomasy oraz opracowanie strategii dla szerokiego wdrożenia programu współspalania biomasy w Europie [14].
2. Podstawy teoretyczne procesu współmielenia biomasy i węgla kamiennego
Pomimo bardzo małej liczby dostępnych danych o charakterze ilościowym (literatura przedmiotu traktuje opisane zjawiska głównie jakościowo) można stwierdzić, że istniejące wyniki pomiarów oraz analiza pracy zespołów młynowych kotłów realizujących proces współspalania biomasy i węgla wskazująna istnienie granicznych wartości udziałów biomasy, powyżej których znacznemu pogorszeniu ulegają parametry pracy całego zespołu młynowego.
Do przemiału węgla kamiennego w polskiej energetyce stosowane są głównie średniobieżne młyny pierścieniowo-kulowe. Cechy eksploatacyjne młynów mają istotne znaczenie dla pracy kotła, jego dyspozycyjności i osiąganych charakterystyk ekologicznych (wielkość emisji substancji szkodliwych do atmosfery). Pomimo ich dużej popularności i szerokiego zakresu zastosowań w energetyce, do tej pory zjawiska zachodzące w procesie mielenia paliwa w tych młynach nie są wystarczająco zbadane i rozpoznane. Brak jest również uniwersalnych metod projektowania młynów i określania charakterystyk wiążących ich wydajność ze zużyciem energii i metalu, w zależności od rodzaju mielonego paliwa.
W procesie rozdrabniania paliwa w młynie średniobieżnym wykorzystywane jest zjawisko miażdżenia i ścierania materiału. W zależności od właściwości podawanego do mielenia materiału, a szczególnie o tego czy ma on lepszą czy gorszą „rozkruszalność” czy „ścieralność” (tzw. podatność przemiałową), zjawisko mielenia zachodzi mniej lub bardziej efektywnie.
368
Jarosław Zuwała, Krzysztof Głód, Kazimierz Mroczek
Wykorzystywana dla celów współspalania biomasa cechuje się (w stanie surowym, niepoddanym np. procesom suszenia i brykietowania) przeważnie dużą zawartością wilgoci, co wpływa na jej właściwości przemiałowe, jako że stanowi ona materiał plastyczny.
Dodatkowo, substancje organiczne znajdujące się w biomasie zawierają związki, które powodują zlepianie się cząstek materiału (tworzenie aglomeratów) oraz ich odkładanie się na powierzchniach komory przemiałowej, co jest przyczyną powstawania osadów. Związki takie mogą być bezpośrednio wytłaczane z mielonego materiału lub wydzielać się z niego pod wpływem podwyższonej temperatury.
Lepsze właściwości przemiałowe (a głównie właściwości ścieralne) posiada biomasa sucha. Jednakże w celu jej wysuszenia dla osiągnięcia odpowiedniej zawartości wilgoci, oprócz dodatkowego wydatku energetycznego, potrzeba znacznej ilości czasu, m.in. z uwagi na fakt, że część wody jest związana z materią (w postaci związków uwodnionych). Opisane właściwości biomasy skut-kująw przypadku jej współmielenia z węglem wyższą liczbą cyrkulacji materiału (mieliwa) w młynie. Negatywną konsekwencją wzrostu liczby cyrkulacji w młynie kulowo-misowym jest zwiększenie grubości warstwy mieliwa pod kulami, co powodować może wzrost oporu toczenia się kul i spadek tzw. efektu mielenia definiowanego jako wielkość przyrostu ilości pyłu uzyskiwanego z jednostki mieliwa [4]. Zwiększona koncentracja cząstek w gazie w przestrzeniach separacyjnych młyna (nad pierścieniem dociskowym i w cyklonie) zakłóca dodatkowo proces odsiewania [10], co prowadzi do pogrubienia produkowanego pyłu. Całokształt wymienionych niekorzystnych zjawisk i zależności powoduje obniżenie potencjalnej zdolności przemiałowej zespołu mielą-cego.
Zróżnicowane właściwości fizyczne pyłu biomasy w porównaniu z pyłem węglowym (odpowiednio: gęstość pb =600 kg/m3 ap^ 1400 kg/m3 czy kształt cząstek, cząstki węglowe - o kształcie zbliżonym do kuli a cząstki drzewne - o kształcie wydłużonym) powodują wzrost przepustowości odsiewacza dla grubszych cząstek [11] co skutkuje pogarszaniem się jakości przemiału. Cyrkulacja w młynie w tym przypadku ma tendencję spadkową.
Wraz ze wzrostem cyrkulacji mieliwa rosną opory przepływu młyna, co wymaga zastosowania wyższego ciśnienia przed młynem. Zwiększona wilgotność mieszanki paliwowej często wymaga również podniesienia wartości strumienia powietrza susząco-transportującego. Oba te czynniki powodują wzrost zapotrzebowania energii dla celów przetłaczania mieszanki przez młyn.
Wpływ dodatku wybranych gatunków biomasy na parametry pracy... 369
3. Charakterystyka obiektu i podstawy przeprowadzenia badań
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. należy do największych w kraju producentów energii elektrycznej i ciepła . Dysponując mocą elektryczną 1960 MW i mocą cieplną 750 MW wytwarza ponad 7 % krajowej produkcji energii elektrycznej, co lokuje przedsiębiorstwo w czołowej pozycji wśród polskich wytwórców. W skład Zespołu wchodzą trzy elektrownie: elektrownia Szczecin, Dolna Odra oraz Pomorzany. Głównym ogniwem ZEDO S.A. jest Elektrownia Dolna Odra. Obecnie Elektrownia Dolna Odra dysponuje ośmioma blokami energetycznymi o zainstalowanej mocy elektrycznej w wysokości 1742 MWel a także zainstalowaną mocą cieplną na poziomie 100 MWth. Każdy blok energetyczny jest oparty o kocioł OP-650 (produkujący parę świeżąo parametrach 540°C, 13,5 MPa, wtórny przegrzew do parametrów 540°C i 2,3 MPa) i turbinę upustowo-kondensacyjną o mocy nominalnej 222 MWel (bloki 1,2,5,6,7,8) i 205 MW (bloki 3 i 4).
Elektrownia produkuje energię elektryczną wykorzystując w procesie spalania węgiel kamienny jako paliwo podstawowe. Trwale dopuszczalny udział masowy biomasy (trocin drzewnych) w mieszance z węglem kamiennym został określony na podstawie testów współspalania i dla kotłów wszystkich ośmiu bloków został przyjęty na maksymalnym poziomie 14%.
Analizując obowiązujące uwarunkowania prawne w zakresie wytwarzania energii odnawialnej w procesach współspalania (w tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii, z dnia 19 grudnia 2005 r.) należy podkreślić, że rozporządzenie wprowadza narastający obowiązek posiadania określonego „[...] udziału wagowego łącznej masy biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jego produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jego produkty, w łącznej masie biomasy dostarczanej do procesu spalania [...]”. Obowiązek powyższy wprowadzony zostaje z rokiem 2008, w którym udział biomasy z upraw energetycznych w „puli” współspalanej biomasy wynosi 5 %. Podkreślenia wart jest fakt, że w roku 2014 producenci energii bedą zobligowani do współspalania biomasy innej niż leśna bądź pochodząca z przemysłu przetwarzającego produkty leśne w udziale 60% w łącznej współspalanej ilości biomasy.
W celu zapewnienia sobie możliwości dostosowania się do wprowadzonych zmian legislacyjnych, elektrownia Dolna Odra podjęła współpracę z Fundacją Rozwoju Pomorza Zachodniego w Szczecinie oraz Instytutem Chemicznej
370
Jarosław Zuwała, Krzysztof Głód, Kazimierz Mroczek
Przeróbki Węgla w Zabrzu. W pierwszym etapie współpracy ocenie poddano wpływ współspalania nowych rodzajów biomasy (w tym wierzby energetycznej) na proces mielenia, parametry mieszanki pyłowo - powietrznej i dynamikę pracy istniejących młynów, natomiast w drugim etapie przeprowadzono analizę dotrzymania podstawowych parametrów eksploatacyjnych bloku i analiza wpływu współspalania na proces spalania i żywotność powierzchni ogrzewalnych kotła. Niniejszy referat prezentuje wyniki przeprowadzonych w styczniu 2006 r. badań wytypowanego zespołu młynowego kotła OP-650, które miały na celu m.in. wykazanie, w jakim stopniu omówione teoretyczne zjawiska związane z procesem współmielenia biomasy z paliwami podstawowymi znajdą potwierdzenie w praktyce. Paliwami wykorzystanymi do badań była wierzba energetyczna oraz biomasa stanowiąca odpad z czyszczenia lasu.
4. Współmielenie wierzby energetycznej
W ramach pomiaru bilansowego młyna 9M75 określono jego ważniejsze parametry pracy, do których zaliczono: rzeczywistą wydajność i jakość przemiału oraz zużycie energii związane z procesem współmielenia. Kontroli poddano także stan komory mielenia po okresie współmielenia mieszanki węgiel - biomasa.
Charakterystykę paliw wykorzystywanych w czasie testów przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1 Charakterystyka paliwa
Lp. |
Parametr |
Symbol |
Jednostka |
Węgiel |
Wierzba energetyczna |
Odpady leśne |
1 |
Wilgoć całkowita |
W |
% |
9,1 + 11,9 |
56,2 |
45,3 |
2 |
Wilgoć analityczna |
Wa |
% |
1,7-5-2,4 |
7,4 |
14,7 |
3 |
Zawartość popiołu |
Ar |
% |
18,1+21,4 |
0 |
0 |
4 |
Całkowity udział siarki |
Sr |
% |
0,35+0,52 |
0,05 |
0,03 |
5 |
Wartość opałowa |
Qi |
MJ/kg |
23,19+24,7 |
6,78 |
9,06 |
Podczas pomiarów nadawę do młyna stanowiła mieszanka węgla i ok. 6% zrębków jednorocznej wierzby energetycznej o zawartości wilgoci całkowitej Wtr na poziomie 56,2%. Zauważono, że zrębki były niejednorodne pod względem rozmiaru, występowały cząstki o wymiarach w zakresie od 10 mm do
Wpływ dodatku wybranych gatunków biomasy na parametry pracy... 371
30 mm a nawet 100 mm. Niejednorodna granulacja sprawiała znaczne trudności podczas transportu tej biomasy na taśmociągach i przesypach. W trakcie trwania pomiarów zespołu młynowego wysterowanie wydajności młyna było utrzymywane na stałym poziomie (rys. 1). Wentylator młynowy pracował przy ustalonej wentylacji w trybie automatycznym.
Określona średnia wydajność młyna wyniosła ok. 20,3t/h przy 6% dodatku wierzby w mieszance paliwowej. W stosunku do badania prowadzonego na samym węglu, wzrosło jednostkowe zużycie energii na przemiał do wartości em = 7 kWh/t, natomiast jednostkowe zużycie energii przetłaczania praktycznie pozostało na tym samym poziomie. Na wielkość energii przetłaczania miało wpływ obniżenie całkowitej wilgoci mieszanki paliwa do Wt =11,5% (wilgoć samego węgla Wt = 9,1%) i związane z tym zmniejszenie strumienia powietrza susząco-transportującego, w stosunku do pomiaru na samym węglu (rys. 6).
Rys. 1. Przebiegi czasowe rejestrowanych parametrów młyna (wierzba)
W tablicy 2 zamieszczono średni rozkład granulacji pyłu pobranego z czterech przewodów, wyznaczony metodą sitową i laserową. Obie metody dają pewne różnice w rozkładach ziarnowych wynikające z techniki pomiaru jak i właściwości cząstek [6]. W analizie sitowej przez sito przechodzą cząstki,
372
Jarosław Zuwała, Krzysztof Głód, Kazimierz Mroczek
których rozmiary w węższym przekroju są mniejsze od rozmiarów oczka. Natomiast metoda oparta na ugięciu wiązki laserowej mierzy średnicę rotującej cząstki przy założeniu, że jest ona kulą. Stąd metoda laserowa wykazuje grubszy pył w przypadku cząstek włóknistych. Obie metody dają porównywalne wyniki dla cząstek kulistych, np. pyłu węgla kamiennego. Z punktu widzenia obliczeń spalania cząstek analiza sitowa, wymagająca większej pracochłonności, wydaje się bardziej miarodajna.
Nadciśnienie przed młynem (będące miarą oporów przepływu w instalacji) minimalnie spadło do p1 » 10,5 kPa. Spowodowane to było pewnym obniżeniem prędkości gazu w instalacji oraz spadkiem masowej wydajności młyna (wyniki przedstawione w tablicy 2 dokumentują zmniejszenie koncentracji pyłu w gazie). Można ocenić, że w przypadku podawania węgla o wyższej zawartości wilgoci tendencja byłaby prawdopodobnie odwrotna. Zastosowany dodatek wierzby energetycznej spowodował pewne pogorszenie się jakości przemiału szczególnie w zakresie klas grubszych (tablica 2), co może wpłynąć na wzrost zawartości części palnych w popiele. Po odstawieniu młyna, po ok. 8-godzinnym czasie jego pracy, jego komora mielenia i odsiewacz były czyste (rys. 2).
Rys. 2. Widok układu mielącego po 8 godzinach współmielenia wierzby
Stwierdzono, że przy wysterowaniu podajnika na B = 23 t/h jest możliwe mielenie mieszanki o udziale ok. 6% wierzby energetycznej. Moc silnika młyna nie przekroczyła wartości dopuszczalnej - ok. 160 kW (dla jego zainstalowanej mocy znamionowej 200 kW). Oceniono, że w przypadku podawaniu węgla o wyższej wilgoci może wystąpić ograniczenie możliwości wysuszenia mieszanki (utrzymania dopuszczalnej temperatury mieszaniny pyłowo-gazo-wej t2 > 100oC).
Orientacyjne graniczne wydajności młyna ze względu proces suszenia, w zależności od zawartości wilgoci mieszanki paliwowej Wtp (wyznaczanej zgodnie z zależnością 1), ilustruje rys. 3.
Wpływ dodatku wybranych gatunków biomasy na parametry pracy... 373
Tablica 2 Zestawienie wyników pomiarów i obliczeń
Lp. |
Parametr |
Symbol |
Jedn. |
Rodzaj mieszanki |
||
|
|
|
|
Węgiel |
Węgiel +6% wierzby |
Węgiel +6% odpad. leśnych |
1. |
Wydajność młyna na węglu |
Br |
t/h |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
2. |
Moc silnika |
Nm |
kW |
127 |
142 |
153 |
3. |
Prąd silnika wentylatora młyn. |
Iw |
A |
35,5 |
34,1 |
34,5 |
4. |
Wysterowanie podajnika |
Wpod |
% |
66,4 |
66,3 |
66,5 |
5. |
Temp. powietrza do młyna |
tpow |
|
290 |
290 |
301 |
6. |
Temp. mieszanki pyłowo-powietrz. |
tm |
|
107 |
108 |
108 |
7. |
Strumień powietrza za młynem |
Vrn |
m3n/h |
33 400 |
32 400 |
32 900 |
8. |
Otw. klap powietrza gorącego |
Okpg |
% |
95,5 |
97,7 |
96,1 |
9. |
Wydajność młyna obliczona |
B |
t/h |
21,8 |
20,3 |
19,6 |
10. |
Strumień pyłu za młynem |
Bp |
t/h |
19,6 |
18,3 |
17,7 |
11. |
Koncentracja pyłu za młynem |
V |
|
0,393 |
0,373 |
0,370 |
12. |
Wilgotność pyłu |
Wp |
% |
2 |
1,6 |
1,6 |
13. |
Analiza sitowa Udział cząstek: >0,90 mm >0,200 mm |
R200 |
% |
18,6 0,7 |
17,8 1,2 |
18,6 1,4 |
14. |
Analiza laserowa Udział cząstek: >0,06 2mm >0,096 mm >0,149 mm >0,201 mm |
R62 R96 R149 R201 |
% |
38,0 22,4 6,9 1,6 |
41,9 24,2 7,6 2,0 |
43,0 24,8 9,3 3,6 |
15. |
Jedn. zużycie energii młyna |
em |
kWh/t |
6 |
7 |
8,1 |
16. |
Jedn. zużycie energii wentylat. |
ew |
kWh/t |
16 |
16,3 |
17,1 |
374
Jarosław Zuwała, Krzysztof Głód, Kazimierz Mroczek
Wt ,p =(1-Ub )Wt ,w +UbWt ,b (1)
Rys. 3. Graniczna wydajność młyna ze względu na wysuszenie paliwa: Ub = 5-6%, V1n = 32-
000 m3n/h, t 1 = 300 oC i t2 = 100 oC
Jak wynika z wykresu przedstawionego na rys. 3, zwiększenie wilgoci mieszanki paliwowej o jeden punkt procentowy powoduje praktycznie spadek maksymalnej wydajności młyna o jedną tonę na godzinę.
5. Współmielenie leśnych odpadów drzewnych
Pomiary młyna przy podawaniu mieszanki paliwowej z ok. 5-6% dodatkiem zrębków otrzymanych z odpadów leśnych wykonano przy stałej nastawie podajnika Br = 23 t/h. Podczas tych testów obserwowano ciągłe pogarszanie się warunków pracy młyna (przebieg rejestrowanych wielkości pokazano na Rys.4). W efekcie, w końcowej fazie pomiarów (po ok. 2 h) należało zmniejszyć nastawę podajnika, ponieważ moc silnika młyna (krzywa nr 1, rys.1) osiągnęła wartości dopuszczalne. Moc silnika młyna narastała od wartości 144 do 160 kW, co wskazuje na gorsze właściwości przemiałowe tej biomasy w stosunku do wierzby, pomimo jej mniejszej wilgoci całkowitej.
Oprócz niejednorodności podawanej mieszanki, dodatkową przyczyną tego zjawiska była prawdopodobnie wysoka zawartość wilgoci higroskopijnej biomasy (Wa =14,7%, dla zrębków wierzby energetycznej Wa = 7,4%) a także zawartością żywic, jakie zawierają drzewa iglaste.
Wpływ dodatku wybranych gatunków biomasy na parametry pracy... 375
Określona średnia wydajność młyna wyniosła ok. 19,5 t/h, przy ok. 6% dodatku odpadów drzewnych w paliwie. W stosunku do badania na samym węglu, istotnie wzrosło jednostkowe zużycie energii na przemiał do wartości em=8 kWh/t oraz jednostkowe zużycie energii przetłaczania do poziomu ew«17 kWh/t. Nadciśnienie przed młynem osiągnęło poziom graniczny p1=11,2 kPa, co odpowiadało wartości maksymalnej spiętrzenia statycznego Aps zainstalowanego wentylatora, przy temperaturze powietrza gorącego t 1=300oC [5].
Rys. 4 Przebiegi czasowe rejestrowanych parametrów młyna (odpady drzewne)
Pomimo zmniejszenia udziału biomasy w pomiarze produkowany pył był coraz grubszy, co wyraźnie wykazała analiza laserowa. Świadczy to o powolnym i ciągłym zwiększaniu się cyrkulacji mieliwa (akumulacji) w młynie.
Po ok. 9 godzinnym czasie pracy młyna i jego odstawieniu, na bieżni miażdżącej zaobserwowano znaczne ilości niezmielonego paliwa. Po opróżnieniu młyna stwierdzono w nim ok. 0,2 m3 odpadów (rys. 5).
Podsumowując, zastosowany dodatek odpadów drzewnych okazał się zbyt duży dla utrzymania stabilnej pracy instalacji młynowej. Nadmierne opory
376
Jarosław Zuwała, Krzysztof Głód, Kazimierz Mroczek
Rys. 5 Widok układu mielącego po ok. 9 godzinach współmielenia biomasy (odpady leśne)
przepływu (ze względu na wysoką cyrkulację w młynie) spowodowały osiągnięcie granicznego sprężu wentylatora młynowego i równocześnie dopuszczalnego obciążenia silnika napędowego młyna, co wymagało zmniejszenia wysterowania podajnika.
6. Podsumowanie i wnioski
W trakcie realizacji pracy przeprowadzono badania wpływu na pracę młyna 7MW3 (9M75) ok. 6% masowego dodatku wierzby energetycznej (Qir = 6,5 MJ/kg i Wtr = 56,2%) i porównywalnego udziału masowego leśnych odpadów drzewnych (Qir = 8,6 MJ/kg i Wtr=45,3%) przy współspalaniu z węglem kamiennym, Mieszankę komponowano z użyciem węgla o średniej charakterystyce: Qir = 23 MJ/kg i Wtr=10,5 %.
Pomiary wykonano przy wysterowaniu podajnika Br = 23 t/h i wentylacji masowej przed młynem V1 « 32500 m3n/h, a więc parametrach porównywalnych do pracy młyna przy nominalnym obciążeniu bloku.
Wyniki badań wykazały, że przy warunkach podczas badań, jest możliwe współmielenie wierzby energetycznej do udziału masowego ok. 6%. W stosunku do przemiału samego węgla zaobserwowano spadek wydajności młyna B, wzrost jednostkowego zużycia energii na przemiał em i udziału grubszych frakcji w pyle R020. Porównanie średnich wyników pracy młyna dla mielenia węgla i współmielenia wierzby energetycznej zilustrowano na rys. 6.
Natomiast przy mieleniu odpadów drzewnych została przekroczona zdolność przemiałowa młyna. Osiągnięto graniczny spręż wentylatora młynowego
Wpływ dodatku wybranych gatunków biomasy na parametry pracy... 377
Rys. 6. Porównanie wyników pracy młyna przy mieleniu: 1 - samego węgla, 2 - węgla+ok. 6% wierzby, 3 - węgla+ok. 6% odpadów drzewnych
i równocześnie dopuszczalne obciążenie silnika młyna, co wymagało zmniejszenia wysterowania podajnika.
Dla poprawy zdolności przemiałowej młyna (ewentualnego zwiększenia udziału wierzby energetycznej w paliwie, jako biomasy o lepszych właściwościach przemiałowych w stosunku do odpadów drzewnych) należałoby jako graniczny parametr przyjąć zawartość wilgoci Wtr < 40%. Jest to wielkość, jaką można osiągnąć w warunkach naturalnych.
Sugeruje się ponadto, aby zastosować biomasę dostatecznie rozdrobnioną (< 10-15 mm), co w konsekwencji mogłoby ograniczyć segregację składników paliwa w zbiorniku. Ponadto, przy 6% dodatku wierzby w paliwie do każdego z czterech młynów, należy się liczyć z włączeniem piątego młyna dla osiągnięcia nominalnej mocy bloku.
378
Jarosław Zuwała, Krzysztof Głód, Kazimierz Mroczek
W świetle uzyskanych wyników testów eksploatacyjnych oraz ponad rocznych doświadczeń ze współspalania biomasy na skalę przemysłową w elektrowni, za celowe uznaje się przeprowadzenie analizy dostępnych rozwiązań technicznych realizacji procesu suszenia biomasy w trakcie jej rozdrabniania oraz ewentualnie w transporcie pneumatycznym do paleniska, z uwzględnieniem dostępnych w źródle ciepła czynników transportujących i suszących, (np. podgrzane powietrze, spaliny, dodatkowy gaz ziemny, palnik na wysuszoną biomasę, itd.). Należałoby rozważyć również ewentualną możliwość i celowość pośredniego buforowego magazynowania rozdrobnionej biomasy oraz warunków bezpieczeństwa takiego magazynowania a także ocenić atrakcyjność ekonomiczną analizowanych rozwiązań w warunkach elektrowni. Wdrożenie instalacji suszenia i rozdrabniania biomasy pozwoliłoby na minimalizację efektu pogorszenia przemiału i utrzymania części palnych w popiele oraz w żużlu na poziomie dopuszczalnym. Rozwiązania takie pozwoliłyby ponadto na zwiększenie udziału produkcji energii odnawialnej.
Dalsze prace powinny zaowocować działaniami organizacyjnymi i technologicznymi wpływającymi na ograniczenie ryzyka spadku sprawności kotłów w stosunku do współspalania biomasy surowej, zwiększenie bezpieczeństwa pracy układu podawania paliwa a także zwiększenie regulacyjności w układzie podawania biomasy do kotła.
Podziękowania
Przedstawione w niniejszym referacie wyniki analiz otrzymano w trakcie realizacji pracy badawczej pt.: „Opracowanie charakterystyk energetyczno-emisyjnych pracy kotła OP-650 w Elektrowni Dolna Odra przy współspalaniu węgla kamiennego i różnych gatunków biomasy oraz analiza wpływu współspalania biomasy na parametry eksploatacyjne pracy kotła” wykonywanej we współpracy z Fundacją Rozwoju Pomorza Zachodniego w Szczecinie i Elektrownią Dolna Odra (grupa ZEDO SA) w Nowym Czarnowie.
Autorzy wyrażają serdeczne podziękowania Prezesowi Fundacji, dr. Piotrowi Lewandowskiemu, Dyrektorowi Technicznemu Elektrowni Dolna Odra, mgr. inż. Jerzemu Kondratowiczowi oraz mgr. inż. Ryszardowi Wysockiemu i mgr. inż. Andrzejowi Pławskiemu (El. Dolna Odra - ZEDO SA) za pomoc w realizacji badań.
Literatura
[1] Austin L.G., Luckie P. T., Shoji K.: An Analysis of Ball-and-Race Mil-ling. Part II. The Babcock E 1.7 Mill. Powder Technology 33 (1982) pp. 113-125.
[2] Moroń W., Bębenek Z., Żelkowski J.: Podatność przemiałowa węgli i mieszanin węglowych. Energetyka nr 11, 2004, pp. 613-617.
Wpływ dodatku wybranych gatunków biomasy na parametry pracy... 379
[3] Mroczek K., Chmielniak T.: The choice of design features for ring-ball mills. The Archive of Mechanical Engineering, Vol. LII, 2005, 2 pp. 191-205.
[4] Mroczek K., Chmielniak T.: The Influence of the constructional features of a ring-ball mill on its efficiency. The Archive of Mechanical Engineer-ing, Vol. LIII, 2006, 1, pp. 89-116.
[5] Mroczek K., i inni: Pomiary optymalizacyjne obiegu młynowego 7MW1 w Elektrowni „Dolna Odra”. Opracowanie Przedsiębiorstwa Usługo-wo-Produkcyjnego i Wdrożeniowego Postępu Technicznego “WIROPOL” w Gliwicach. Gliwice 1996.
[6] Paulrud S., Mattsson J. E., Nilsson C.: Particle and handling characteri-stics of wood fuel powder: effects of different mills. Fuel Processing Technology 76 (2002) pp. 23- 39.
[7] PN-91/M-34131: Energia cieplna. Instalacje młynowe. Pobieranie próbek pyłu.
[8] Praca zbiorowa: IX Konferencja Kotłowa '02 „Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów”. Politechnika Śląska, IMiUE. Prace naukowe, Monografie, Konferencje, z. 10, Gliwice 2002.
[9] PN:-M-34126:2004: Określenie koncentracji i strumienia masy pyłu wę-glowego transportowanego pneumatycznie do paleniska kotła energetycznego. Metoda grawimetryczna. [10] Sato K., Meguri H., Shoji K., Kanemoto H., Hasegawa H., Maruyama T.: Breakage of coals in ring-roller mills. Part I. The breakage properties of various coals and simulation model to predict steady-state mill performance. Powder Technology 86 (1996) pp. 275-283. [11] Świrski K.: Badania modelowe separatora pyłu węglowego. Prace Instytutu Energetyki, z. 8. Warszawa 1979. [12] Vecci S.J., Moore G.F.: Determine coal grindability. Power 1978, Nr 3. [13] Zuwała J., Głód K., Hrycko P.: Opracowanie charakterystyk energetycz-no-emisyjnych pracy kotła OP-650 w Elektrowni Dolna Odra przy współspalaniu węgla kamiennego i różnych gatunków biomasy oraz analiza wpływu współspalania biomasy na parametry eksploatacyjne pracy kotła. (Nr tematu w IChPW: 3.06/2006). [14] Raport D10: “PRELIMINARY REPORT OF TECHNICAL BARRIERS” Project no. SES6-CT-020007- (SES6) NETBIOCOF (Integrated Europe-an Network for Biomass Co-firing - Coordination Action). Opracowanie Konsorcjum - niepublikowane, 2006.
Recenzent: Dr hab. inż. Janusz KOTOWICZ, prof. nzw. Pol. Śl.
Wpłynęło do Redakcji: 18.08.2006 r.