Politechnila Lubelska Wydział Mechaniczny |
Laboratorium Automatyki |
|||
Wykonał: Bancerz Łukasz |
Ćwiczenie Nr 2 |
MD 105.6a |
Semestr V |
|
|
|
|
2005/2006 |
|
Temat ćwiczenia: Membranowy siłownik pneumatyczny z ustawnikiem pozycyjnym. Badanie własności |
Data:
20.12.2005 |
Ocena: |
Cel ćwiczenia:
Zapoznać się z nowoczesnymi przetwornikami pomiarowymi ciśnienia i położenia oraz z wykorzystaniem techniki cyfrowej do zautomatyzowania procesu sporządzania charakterystyki układów. Sporządzić charakterystykę statyczną siłownika pneumatycznego.
Wyniki pomiarów.
a) Pomiar bez obciążenia.
p [MPa] |
l [mm] |
0,01 |
0,002 |
0,02 |
3,302 |
0,03 |
5,003 |
0,04 |
6,685 |
0,05 |
8,333 |
0,06 |
9,979 |
0,07 |
11,717 |
0,08 |
13,112 |
0,09 |
14,652 |
0,1 |
15,245 |
p [MPa] |
Podnoszenie [mm] |
Opuszczanie [mm] |
0,01 |
0,001 |
0,001 |
0,02 |
3,320 |
2,003 |
0,03 |
4,953 |
3,380 |
0,04 |
6,655 |
5,014 |
0,05 |
8,369 |
6,666 |
0,06 |
9,946 |
8,320 |
0,07 |
11,654 |
9,901 |
0,08 |
13,082 |
11,666 |
0,09 |
14,567 |
14,688 |
0,1 |
15,233 |
15,233 |
Błędy:
1. Podstawowy
dyp= 0,085
Δyp= 15,232
Δy = dyp/ Δyp*100% = 0,55%
2. Histerezy
dyh=1,753
Δyh=15,233
Δy = dyh/ Δy*100% = 11,51%
b)Pomiar z obciążeniem
p [MPa] |
l [mm] |
0,01 |
0,002 |
0,02 |
3,312 |
0,03 |
5,025 |
0,04 |
6,777 |
0,05 |
8,473 |
0,06 |
10,068 |
0,07 |
11,734 |
0,08 |
13,089 |
0,09 |
13,754 |
0,1 |
13,778 |
p [MPa] |
Podnoszenie [mm] |
Opuszczanie [mm] |
0,01 |
0,002 |
0,002 |
0,02 |
3,439 |
3,270 |
0,03 |
5,099 |
4,902 |
0,04 |
6,862 |
6,902 |
0,05 |
8,560 |
8,261 |
0,06 |
10,245 |
9,901 |
0,07 |
11,806 |
11,779 |
0,08 |
13,239 |
13,336 |
0,09 |
13,879 |
13,789 |
0,1 |
13,980 |
13,980 |
Błędy:
1. Podstawowy
dyp= 0,202
Δyp= 13,972
Δy = dyp/ Δyp*100% = 1,44%
2. Histerezy
dyh=0,344
Δyh=13,980
Δy = dyh/ Δy*100% = 2,460%
Wnioski
Siłowniki pneumatyczne są to urządzenia, które mają charakterystykę liniową. W rzeczywistości mają ją kiedy pracują w pewnym przedziale ciśnień. Przy niskim ciśnieniu ich charakterystyka jest losowa, przez co powstają duże błędy. Duże błędy mogą być również spowodowane przez niedokładne odczyty, a także przez to iż przy opuszczaniu czujnik należało dosuwać do wysuwającego się zaworu.