0 4181
- Erro na transmiss门乷 de dados com o protocolo LSV2.
\n
1 4182
- A temperatura do corpo de refrigera门济艁o da fonte de
alimenta门济艁o UV 1xx 茅 demasiado alta.
- Um maior incremento da temperatura do corpo de
refrigera门济艁o ocasionar媚 a desconex门乷.
\n
2 4183
- Excessiva corrente no circuito interm茅dio da fonte de
alimenta门济艁o UV 1XX.
\n
3 4184
- Problema de isola门济艁o (p.ex. motor defeituoso).
\n
4 7786
- O sinal de disposi门济艁o do inversor (fonte de alimenta门济艁o)
est媚 inactiva depois do arranque da regula门济艁o.
- O difer锚ncial principal desligou-se.
- Erro no programa PLC
- Inversor avariado
\n
5 15698
- The dc-link voltage from the supply unit fell below the
limit set in MP2192.
\n
6 4185
- Tens门乷 do circuito interm茅dio da fonte de alimenta门济艁o
demasiado alto.
\n
7 13386
- DC-link voltage of the supply unit is too low
\n
8 2870
Erro de software interno.
\n
9 2854
- MC envia tempos de ciclo errados para o controlador de
posicao CC.
- Ocorreu um erro de hardware.
\n
10 6106
- Trav门乷 do motor defeituoso
\n
11 4190
- N门乷 茅 possivel a orienta门济艁o de campo devido a
particularidades mec妹硁icas.
- Rela门济艁o incorrecta entre campo el茅ctrico e movimento
mec妹硁ico do motor.
- Erro no sinal do encoder do motor.
- Erro na liga门济艁o do motor.
- O trav门乷 mec妹硁ico n门乷 est媚 solto.
- N门乷 茅 possivel a orienta门济艁o de campo devido a
particularidades mec妹硁icas.
- Rela门济艁o incorrecta entre campo el茅ctrico e movimento
mec妹硁ico do motor.
- Erro no sinal do encoder do motor.
- Erro na liga门济艁o do motor.
- Trav门乷 mec妹硁ico n门乷 est媚 solto.
- N门乷 茅 possivel a orienta门济艁o de campo devido a
particularidades mec妹硁icas.
- Rela门济艁o incorrecta entre campo el茅ctrico e movimento
mec妹硁ico do motor.
- Erro no sinal do encoder do motor.
- Erro na liga门济艁o do motor.
- O trav门乷 mec妹硁ico n门乷 est媚 solto.
- N门乷 茅 possivel a orienta门济艁o de campo devido a
particularidades mec妹硁icas.
- Rela门济艁o incorrecta entre campo el茅ctrico e movimento
mec妹硁ico do motor.
- Erro no sinal do encoder do motor.
- Erro na liga门济艁o do motor.
- Trav门乷 mec妹硁ico n门乷 est媚 solto.
\n
12 7787
- Orienta门济艁o do campo conclu铆da satisfact贸riamente
\n
13 17191
- The maximum permissible current of the power stage was
exceeded
\n
14 8777
- O trav门乷 do motor est媚 avariado
\n
15 8776
- O motor n门乷 foi conectado correctamente
- Inversor est媚 mal conectado
- Inversor avariado
- Motor avariado
\n
16 17411
- An axis was removed from the machine configuration while
still in the closed control loop
\n
17 5253
- A orienta门济艁o do campo completou-se satisfat贸riamente.
\n
18 4212
- O controlador da velocidade est媚 esperando o comando "
accionamento motor on" : O programa PLC n门乷 transmite
nenhum comando "accionamento on".
\n
19 5251
- A carga de dura门济艁o do accionamento 茅 demasiado alta.
\n
20 5252
- O accionamento tem a m媚剎ima corrente e n门乷 pode aumentar
a acelera门济艁o.
- Carga do accionamento excessiva ( par, for门糰 )
\n
21 17191
- The maximum permissible current of the power stage was
exceeded
\n
22 6108
- A carga no tempo do accionamento 茅 demasiado alta.
\n
23 6109
- A carga no tempo do accionamento 茅 demasiada alta.
\n
24 5254
- Desconex门乷 do inversor durante a regula门济艁o de um eixo
vertical (provocada por um eixo vertical)
- Desconex门乷 do inversor durante a regula门济艁o de um eixo
vertical (provocada por um eixo vertical)
- Desconex门乷 do inversor durante a regula门济艁o de um eixo
vertical (provocada por um eixo vertical)
- Desconex门乷 do inversor durante a regula门济艁o de um eixo
vertical (provocada por um eixo vertical)
\n
25 5254
- Desconex门乷 do inversor durante a regula门济艁o de um eixo
vertical (provocada por um eixo vertical)
- Desconex门乷 do inversor durante a regula门济艁o de um eixo
vertical (provocada por um eixo vertical)
- Desconex门乷 do inversor durante a regula门济艁o de um eixo
vertical (provocada por um eixo vertical)
- Desconex门乷 do inversor durante a regula门济艁o de um eixo
vertical (provocada por um eixo vertical)
\n
26 5256
- N门乷 se determinou todavia o 妹硁gulo de campo do motor no
ponto de refer锚ncia do encoder.
\n
27 5257
- N门乷 se determinou o 妹硁gulo de campo do motor com encoder
com interface EnDat n门乷 alinhado.- O n煤mero de s茅rie EnDat
l铆do n门乷 corresponde com o n煤mero de s茅rie EnDat memorizado.
\n
28 5255
- Deu-se uma ordem de liga门济艁o a um eixo indisponivel.
\n
29 5258
- Iniciou-se a determina门济艁o da posi门济艁o (pista Z1) apesar de
o accionamente ainda n门乷 estar activo
\n
30 8024
- Interfer锚ncias nos sinais do sistema de medida de
velocidade.
\n
31 8025
- Interfer锚ncias nos sinais do sistema de medida de posi门济艁o.
\n
32 8026
A instru门济艁o de liberta门济艁o foi bloqueada durante o c媚刲culo
do angulo de campo. (p.ej., programa PLC, paragem de
emerg锚ncia, X150/X151, fun门济艁o de supervis门乷)
\n
33 12789
- The axis for which the torque ripple compensation was
activated through MP2260.x is not driven by a synchronous
or linear motor.
\n
34 12791
- The compensation file was generated for a different
control from this. Using a compensation file copied from
another control is not allowed.
\n
35 12793
- The compensation file was generated for a motor with a
different speed encoder with EnDat interface from this one.
Using a compensation file copied from another control is
not allowed.
\n
36 17478
- Axis: Maximum feed rate is greater than the maximum motor
speed (N-MAX) multiplied by MP1054
- Spindle: Maximum spindle speed is greater than the
maximum motor speed (N-MAX) multiplied by the gear
transmission ratio
- The relationship between the line count of the position
encoder and that of the motor encoder is faulty
- The N-MAX entry in the motor table is faulty
- Incorrect entry in MP2200
- EcoDyn: The selected feed rate exceeds the max.
permissible voltage
\n
37 17479
Kinematic compensation possible only for
- Double-speed axes
- PWM frequencies less than or equal to 5 kHz
\n
38 8220
N门乷 茅 possivel conectar o accionamento por faltar a
liberta门济艁o do inversor mediante -SH1.
\n
39 8221
N门乷 茅 possivel conectar o accionamento por estar activo um
sinal AC-Fail (fonte de alimenta门济艁o)
\n
40 8222
N门乷 茅 possivel conectar o accionamento por estar activo um
sinal PowerFail (fonte de alimenta门济艁o)
\n
41 8223
N门乷 茅 possivel conectar o accionamento por faltar a
liberta门济艁o do accionamento mediante I32.
\n
42 8224
N门乷 茅 possivel conectar o accionamento por faltar a
libera门济艁o do accionamento para os grupos de eixos
(X150/X151)
\n
43 8225
N门乷 茅 possivel conectar o accionamento por n门乷 estar
preparado um inversor (sinal RDY).
\n
44 8226
N门乷 茅 possivel conectar o accionamento por faltar
informa门济艁o do 妹硁gulo de campo.
\n
45 8227
N门乷 茅 possivel conectar o accionamento por estar activo um
processo de troca de cabe门紀te ou uma comuta门济艁o
estrela/tri妹硁gulo.
\n
46 8228
N门乷 茅 possivel conectar o accionamento por faltar o
cancelamento do erro.
\n
47 8230
- control num茅rico sem orienta门济艁o 媚 seguran门糰:
- N门乷 茅 possivel conectar o accionamento devido a um
bloqueio do m贸dulo de seguran门糰.
- Desconex门乷 do accionamento mediante a retirada da
libera门济艁o externa do accionamento na entrada do m贸dulo de
seguran门糰.
- O m贸dulo de seguran门糰 est媚 avariado (trocar)
- control num茅rico orientado 媚 seguran门糰:
- N门乷 茅 possivel conectar o accionamento devido ao estado
de funcionamento actual da m媚剄uina
- Produziu-se a desconex门乷 do accionamento devido mudan门糰
para um estado de funcionamento da m媚剄uina n门乷 permitido
\n
48 8772
- Solicitou-se um valor de refer锚ncia estando activo um
ciclo de apalpa门济艁o
- Erro de software interno
\n
49 8773
- Arrancou-se um ciclo de apalpa门济艁o estando activo
"Refer锚nciar"
- Erro interno de software
\n
50 6110
- Contamina门济艁o do sistema de medida de posi门济艁o
- Cabo do sistema de medida defeituoso
- Placa de control de regula门济艁o do motor defeituosa
\n
51 4191
- Entrada DIR na tabela de motores 茅 incorrecta.
- Liga门济艁o de pot锚ncia do motor incorrecta.
\n
52 4190
- N门乷 茅 possivel a orienta门济艁o de campo devido a
particularidades mec妹硁icas.
- Rela门济艁o incorrecta entre campo el茅ctrico e movimento
mec妹硁ico do motor.
- Erro no sinal do encoder do motor.
- Erro na liga门济艁o do motor.
- O trav门乷 mec妹硁ico n门乷 est媚 solto.
- N门乷 茅 possivel a orienta门济艁o de campo devido a
particularidades mec妹硁icas.
- Rela门济艁o incorrecta entre campo el茅ctrico e movimento
mec妹硁ico do motor.
- Erro no sinal do encoder do motor.
- Erro na liga门济艁o do motor.
- Trav门乷 mec妹硁ico n门乷 est媚 solto.
- N门乷 茅 possivel a orienta门济艁o de campo devido a
particularidades mec妹硁icas.
- Rela门济艁o incorrecta entre campo el茅ctrico e movimento
mec妹硁ico do motor.
- Erro no sinal do encoder do motor.
- Erro na liga门济艁o do motor.
- O trav门乷 mec妹硁ico n门乷 est媚 solto.
- N门乷 茅 possivel a orienta门济艁o de campo devido a
particularidades mec妹硁icas.
- Rela门济艁o incorrecta entre campo el茅ctrico e movimento
mec妹硁ico do motor.
- Erro no sinal do encoder do motor.
- Erro na liga门济艁o do motor.
- Trav门乷 mec妹硁ico n门乷 est媚 solto.
\n
53 8004
- A temperatura medida do motor 茅 demasiado alta
- N门乷 se disp玫e de sensor de temperatura
- Cabo do encoder do motor defeituoso (rotura del alambre)
- Valor introduzido incorrecto na tabela do motor
- Foi instalado um sensor de temperatura incorrecto ou
defeituoso
\n
54 11503
- Inverter not ready
- No pulse release for the power module
- Uz too high
- Power-fail signal active
- With M controls: I32 input inactive
- With P controls: Drive enabling at X50 inactive
In addition, for 246 261-xx (digital current controller):
- For the given axis an illegal motor model (e.g. linear
motor) was selected.
- The CC receives a "Drive on" command for a nonexistent
axis.
- The power module is not ready when the field orientation
starts.
Readiness of the power module is detected through the Ready
signal on the PWM cable.
- The power module is not ready when the current controller
adjustment begins.
\n
55 2874
- Sem liberacao de impulso para a unidade de potencia
- Uz demasiado grande
- Alimentacao de 5V demasiado baixa
- Inversor lento para o funcionamento
- Placa de control digital do motor defeituosa
- Cabo PWM defeituoso
- Impulsos de interferencia
\n
56 3011
- Activou-se a supervis门乷 de baixa voltagem, temperatura ou
curto circuito de um IGBT no inversor.
\n
57 5052
- O arranque do accionamento est媚 bloqueado por um ou mais
sinais externos.
\n
58 5053
- Accionamento desconectado por um sinal externo
\n
59 6107
- Tipo de motor errado
- Tipo de encoder ou impulsos incorrectos
\n
60 7907
- Introduziu-se na tabela do motor um valor incorrecto
para o n煤mero de impulsos (coluna STR)- Sinal de refer锚ncia
incorrecto.
- Impulso com interfer锚ncia
- O cabo do encoder est媚 defeituoso (interrup门济艁o ou
curto-circuito)
\n
61 8291
- A temperatura medida no motor 茅 demasiado baixa
- O cabo do sensor de temperatura 茅 incorrecto
(curto-circuito)
- O sensor de temperatura est媚 defeituoso
- Sensor de temperatura incorrecto (requere-se KTY84)
- Erro de hardware na placa de entrada do sistema de medida
\n
62 2876
- Seleccionado m贸dulo de pot锚ncia do motor errado
- Par妹砿etros do regulador de corrente errados
- Par妹砿etros incorrectos na tabela do motor
- M贸dulo de pot锚ncia defeituoso
- Cabo do motor defeituoso (curto-circuito)
- Motor defeituoso (curto-circuito, massa)
- Placa de regula门济艁o do motor defeituosa
\n
63 4226
- O erro de arraste de um eixo em movimento 茅 maior que no
par妹砿etro de m媚剄uina MP1720.x (em funcionamento com erro de
arraste) ou no MP 1420.x (em funcionamento pr茅controlado)
- A acelera门济艁o ajustada 茅 demassiada alta.
- O motor n门乷 se move apesar de estar "accionamento on"
\n
64 7797
- Dist妹硁cia b媚剆ica incorrecta entre duas marcas de
refer锚ncia.
\n
65 7941
- Interfer锚ncias nos sinais do encoder de velocidade
\n
66 15743
- There is no motor encoder signal
- There is a break in the motor encoder cable
- The signal amplitude of the motor encoder is missing or
too small
- The motor encoder is contaminated
\n
67 15744
- Position value of the motor encoder is invalid
- Interruption in motor encoder cable
- Motor encoder defective
\n
68 15697
- There is no position encoder signal
- Break in position encoder cable
- The signal amplitude of the encoder is missing or too
small
- The position encoder is contaminated
\n
69 15745
- Position value of the position encoder is invalid
- Interruption in position encoder cable
- Position encoder is defective
\n
70 15746
- Position value of the motor encoder was not latched
- Interruption in motor encoder cable
- Motor encoder defective
\n
71 15747
- Position value of the motor encoder was not stored
- Interruption in position encoder cable
- Position encoder is defective
\n
72 15748
- Noise on speed encoder signals
\n
73 15749
- Noise on position encoder signals
\n
74 15750
- The amplitude of the encoder signal is too high or the
signal for contamination is active.
- Noise on motor encoder signal
- Short circuit in the motor encoder cable
- Signal amplitude of motor too high
\n
75 15751
- The amplitude of the position encoder signal is too high
or the signal for contamination is active
- Noise on the encoder signal
- Short circuit in the encoder cable
- Encoder signal amplitude too high
\n
76 15752
- Incorrect entry for the line count under STR in the motor
table
- Faulty reference signal
- Noise signals
- Motor encoder cable defective (break or short circuit)
\n
77 2869
- Comando MCU n门乷 permitido para este hardware
- Comando MCU n门乷 permitido neste momento
- 0 = c贸digo de comando errado > 255
- 1...255 = c贸digo de comando falso ou n门乷 permitido
- Erro de software interno.
\n
78 8910
- O comando CC n门乷 est媚 permitido para este hardware
- Erro interno de software
\n
79 15760
- Protective door(s) were opened during the brake test
- No drive-ready signal during the brake-test call
monitoring
\n
80 15761
- Protective door(s) were opened during the brake line test
\n
81 7947
O estado de comuta门济艁o do modo de funcionamento e das portas
de seguran门糰 n门乷 est媚 permitido.
\n
82 7948
- Interruptor de chave 1 n门乷 est媚 em funcionamento
autom媚則ico (BA1)
- Interruptor de chave 1 defeituoso
- Erro na cabelagem
\n
83 6101
O modo de funcionamento BA4 selecciona-se atrav茅s do
comutador de chave mas, n门乷 obstante, n门乷 foi autorizado
com MP561.
\n
84 7949
- O movimento simult妹硁eo de mais de um eixo n门乷 est媚
permitido no modo de funcionamento BA2 com as portas de
protec门济艁o abertas.
\n
85 2877
- Os estados de funcionamento automatico,SRG,SBH e SH sao
comparados c铆clicamente entre MC e o CC. Com desigualdade
de tempo maior que 500ms,activa-se um Stop 1.
\n
86 15762
- During the dynamic test of the 2nd emergency stop loop
(no later than every 1.5 min), a 0 V level is expected for
a short period. This error appears if a 24 V level
continues throughout the test window of 100 ms.
- The time window for the dynamic test is too small
(computing time problems, software errors)
\n
87 15763
- During the dynamic test of the 2nd emergency stop loop
(no later than every 1.5 min), a 0 V level is expected at
all safety-related door-contact keylock and switch inputs
for a short period. This error appears if a 24 V level
continues throughout the test window of 100 ms.
- The time window for the dynamic test is too small
(computing time problems, software errors)
\n
88 7950
- Sobrepassou-se o campo de deslocamento positivo permitido
\n
89 7951
- Sobrepassou-se o campo de deslocamento negativo permitido
\n
90 7952
Sobrepassou-se a velocidade m媚剎ima permitida no modo de
funcionamento SRG
\n
91 7953
- The maximum permissible velocity is 0 (as per parameter)
- An illegal operating mode was selected by keylock switch
- There is a circuit error, or a disturbance at input I19
of the operator safety module
- Internal software error
\n
92 7954
- Sobrepassou-se a velocidade m媚剎ima permitida durante a
supervis门乷 em repouso
\n
93 7955
- Supervis门乷 em repouso com valor 0
- Par妹砿etro MP1054.x = 0
- Erro interno de software
\n
94 9922
Excedeu-se o m媚剎imo percurso de deslocamento no modo de
funcionamento SRG porque durante a apalpa门济艁o com orienta门济艁o
do cabe门紀te, o eixo do cabe门紀te foi movido em mais de duas
voltas
\n
95 15969
- Drive ready signal is missing (inverter RDY signal
missing due to drive error)
- Protective door(s) are not closed, although the parameter
settings require it.
\n
96 15970
- The drive moved into the positive limit-switch area for
the 1st time
\n
97 15971
- The drive moved into the negative limit-switch area for
the 1st time
\n
98 2940
- A amplitude do sinal do sistema de medida 茅 demasiado
grande ou o sinal para contamina门济艁o est媚 activo
- Interfer锚ncias no sinal do encoder do motor
- Curto circuito no cabo do encoder do motor
- A amplitude do sinal do encoder do motor 茅 demasiado
grande
\n
99 11583
- No encoder signal
- Interruption in motor encoder cable
- Signal amplitude of motor encoder is missing or too small.
\n
100 3216
- Numa entrada do sistema de medida se ultrapassou a
frequ锚ncia de entrada.
- Interfer锚ncia no sinal do encoder do motor
\n
101 8286
- A amplitude do sinal do sistema de medida de posi门济艁o 茅
demasiado grande
- Interfer锚ncia no sinal do sistema de medida
- Curto-circu铆to no cabo do sistema de medida
- A amplitude do sinal do sistema de medida 茅 demasiado
grande
\n
102 8287
- No encoder signal available
- Interruption in position encoder cable
- Signal amplitude encoder is missing or too small.
\n
103 8288
- Sobrepassou-se a m媚剎ima frequ锚ncia de entrada numa
entrada do sistema de medida de posi门济艁o.
- Interfer锚ncia no sinal do sistema de medida
\n
104 15764
- MC makes no test of the motor brake(s) although it is
necessary according to parameter settings.
- The call for a motor brake test lasts longer than 5
[sec].
- An axis was deselected by PLC module and the
corresponding parameter for running a brake test is still
set.
\n
105 15765
- MC makes no test of the motor brake line although the
parameter setting requires it.
- The call for a motor brake line test lasts longer than 10
[sec].
- An axis was deselected by PLC module and the
corresponding parameter for running a brake line test is
still set.
\n
106 2938
- Entrada de seguran门糰 do CCU diferente em >400 ms que na
entrada de seguran门糰 do MCU.
- Nivel distinto na entrada do m贸dulo de seguran门糰:
0 = configura门济艁o eixo A1/A2
1 = configura门济艁o eixo B1/B2
2 = -- (LIVRE)
3 = tecla de confirma门济艁o do painel de m媚剄uina
4 = confirma门济艁o desconex门乷
5 = -- (s贸 CC: NC stop)
6 = -- (s贸 CC: stop cabe门紀te)
7 = tecla de confirma门济艁o do volante
8 = velocidade reduzida dos eixos/cabe门紀te segura
9 = -- (livre)
10 = velocidade reduzida eixos auxiliares segura
11 = modo de funcionamento 3 (contacto de chave 1,
pos3) (parada de funcionamento segura eixos/cabe门紀te)
12 = -- (livre)
13 = tecla de habilita门济艁o no carrocel de ferramentas
14 = -- (s贸 CC: tecla m媚剄uina activa)
15 = -- (s贸 CC: maquina ON)
16 = -- (s贸 CC: paragem NC + cabe门紀te)
17 = activar soltar sujei门济艁o de ferramenta
18 = modo de funcionamento 2 contacto de chave 1,Pos2)
19 = modo de funcionamento 4 contacto de chave 2)
- Erro de cablagem X65, X66 (,X67)
- M贸dulo de seguran门糰 defeituoso
\n
107 5050
- N门乷 se alcan门紀u/ultrapassou-se a tens门乷 de alimenta门济艁o
Vcc(x)
- +4 = subtens门乷 Vcc (+5 V)
A carga de componentes externos (p.e. sistemas de medida)
茅 demasiado grande.
- +6 = sobretens门乷 Vcc (+5 V)
A fonte de alimenta门济艁o est媚 avariada
- + 14 = subtens门乷 Vcc (+15 V)
A fonte de alimenta门济艁o est媚 avariada
- + 16 = sobretens门乷 Vcc (+15 V)
A fonte de alimenta门济艁o est媚 avariada
- - 14 = subtens门乷 Vcc (-15 V)
A fonte de alimenta门济艁o est媚 avariada
- - 16 = sobretens门乷 Vcc (+15 V)
A fonte de alimenta门济艁o est媚 avariada
\n
108 5274
- Ultrapassou-se ou n门乷 se alcan门紀u a temperatura de
funcionamento permitida no interior da LE
( -128... 0...+127 = valor de temperatura medido (0掳C) )
- O sensor de temperatura da platina est媚 avariado
- A ventila门济艁o do arm媚剅io el茅ctrico n门乷 茅 suficiente
(ventilador avariado)
- A temperatura ambiente 茅 demasiado alta
\n
109 5260
- Cancelou-se a comunica门济艁o com o MC
- Erro de software interno
\n
110 2883
Erro de software interno
\n
111 2880
Erro de software interno
\n
112 2881
- Erro de hardware (gerador de quartzo)
- Erro de software
\n
113 2882
- Erro de software
- Erro de hardware: interferencia provoca uma interrupcao
interna.
\n
114 2884
- The hardware version of the CC is not supported by the NC
software
\n
115 5061
- Erro de comunica门济艁o entre regulador de velocidade e
regulador de corrente.
- Erro de comunica门济艁o entre regulador de velocidade e
regulador de corrente.
- Erro de comunica门济艁o entre regulador de velocidade e
regulador de corrente.
- Erro de comunica门济艁o entre regulador de velocidade e
regulador de corrente.
\n
116 2885
- Alimentacao de rede interrompida
- Inversor defeituoso
\n
117 5061
- Erro de comunica门济艁o entre regulador de velocidade e
regulador de corrente.
- Erro de comunica门济艁o entre regulador de velocidade e
regulador de corrente.
- Erro de comunica门济艁o entre regulador de velocidade e
regulador de corrente.
- Erro de comunica门济艁o entre regulador de velocidade e
regulador de corrente.
\n
118 2886
- Erro interno de software
\n
119 2887
- Erro de hardware: O sinal triangular nao oscila ou f媚-lo
com uma frequencia incorrecta.
\n
120 2888
- Erro de software interno
\n
121 5261
- O n煤mero de dados LSV2 a ler 茅 incorrecto.
- Erro de software
\n
122 2889
- Erro de software interno ou erro de hardware
\n
123 2890
- Erro de software interno ou erro de hardware
\n
124 2891
- Erro de software interno
\n
125 5262
- Violou-se o acesso 媚 per铆feria do regulador.
\n
126 2892
Erro de software interno
\n
127 2893
- MC fornece um tempo de ciclo errado para o controlador de
posicao CC
- Erro de hardware
\n
128 2894
- A frequ锚ncia PWM introduzida no MP2180 encontra-se fora
dos limites de introdu门济艁o permitidos.
- Seleccionou-se frequ锚ncias PWM que n门乷 se podem combinar
entre si
\n
129 5263
- Rela门济艁o inv媚刲ida entre o rel贸gio interpolador e a
frequ锚ncia PWM
\n
130 5264
- Mudificou-se o rel贸gio interpolador ou a frequ锚ncia PWM.
\n
131 11390
- O ciclo de regula门济艁o no X51 ou X52 est媚 definido como
"double speed," apesar de que o ciclo de regula门济艁o no X53
ou X54 est媚 activo
- O ciclo de regula门济艁o no X55 ou X56 est媚 definido como
"double speed," apesar de que o ciclo de regula门济艁o no X57
ou X58 est媚 activo (s贸 CC 4xx com 8 ciclos de regula门济艁o)
\n
132 10931
- Para um bucle de regula门济艁o single-speed introduziu-se no
MP 2180.x o dobro da frequ锚ncia b媚剆ica PWM e no MP2182.x a
metade do tempo do ciclo de regula门济艁o de corrente.
\n
133 7934
- S贸 se permitem pares de eixos mestre-escravo com
regula门济艁o de par em X15/X17 ou X16/X18.
\n
134 16658
- The MC and CC software were not compiled with the same
Include file.
\n
135 17192
- The MC and CC software were not compiled with the same
Include file.
\n
136 2895
- Erro em MP2200.x ou na tabela do motor.
- H媚 um erro de software interno.
\n
137 2896
- Valor introduzido incorrecto na tabela do motor
\n
138 2897
- Valor introduzido incorrecto na tabela do motor
\n
139 2898
- O periodo de divisao medido nao concorda com o valor
introduzido na tabela do motor
\n
140 2899
- A constante de tempo do rotor calculada a partir da
tabela do motor nao e valida
\n
141 2900
- Valor introduzido incorrecto na tabela do motor
\n
142 2901
- Valor introduzido na tabela do modulo de potencia
\n
143 2902
- Valor introduzido incorrecto na tabela do modulo de
potencia
\n
144 2903
- Valor introduzido para a temperatura incorrecto na tabela
do motor
\n
145 2905
- Valor introduzido incorrecto na tabela do modulo de
potencia
\n
146 2906
- Valor introduzido incorrecto na tabela do motor
\n
147 2907
- Valor introduzido incorrecto na tabela do motor
\n
148 2908
- Valor introduzido incorrecto na tabela do motor
\n
149 2909
- Valor introduzido incorrecto em MP2340.x ou MP2350.x
\n
150 2910
- Valor introduzido incorrecto em MP2190
(tensao do circuito intermedio Uz)
\n
151 2911
- Valor introduzido incorrecto em MP112.x ou MP113.x
(encoder de velocidade)
- Erro interno de software
\n
152 2912
- Valor introduzido incorrecto em MP120.x ou MP121.x (saida
valor nominal revolucoes)
- Erro de software interno
\n
153 2913
- Valor introduzido incorrecto em MP2540.x,MP2541,MP2550.x
ou MP2551
- Erro de software interno
\n
154 4194
- O n煤mero de impulsos do encoder foi modificado.
\n
155 4195
- O n煤mero de pares de polos do motor foi modificado.
\n
156 4196
- DIR modificado na tabela do motor.
\n
157 11583
- No encoder signal
- Interruption in motor encoder cable
- Signal amplitude of motor encoder is missing or too small.
\n
158 11583
- No encoder signal
- Interruption in motor encoder cable
- Signal amplitude of motor encoder is missing or too small.
\n
159 2916
- A temperatura do motor medida e demasiada alta
- Nao se dispoe de sensor de temperatura
- Cabo do encoder do motor defeituoso
- Valor introduzido na tabela do motor incorrecto
- Sensor de temperatura incorrecto ou defeituoso
\n
160 2917
- Hardware defeituoso
- Versao de software incorrecta
\n
161 2918
- Sem liberacao do impulso para o modulo de eixo
- Uz demasiado grande
- Alimentacao 5V demasiado pequena
- Inversor lento para o funcionamento
- Placa de control defeituosa
- Cabo PWM defeituoso
- Impulsos de interferencia
\n
162 2919
- Encoder do motor defeituoso
- Cabo do motor defeituoso
- Placa de control defeituosa
\n
163 2920
- Cabos do motor cruzados (por ex. X com Y)
- Cabos do encoder do motor cruzados
- Fases conectadas incorrectamente no motor
- Cabo do encoder do motor defeituoso
- Valor introduzido na tabela do motor incorrecto
(direccao de giro)
- Motor defeituoso
\n
164 2921
- Erro de software
- Erro de hardware na placa de control
\n
165 2922
- Seleccionado motor incorrecto (MP2200)
- Erro na tomada de terra no cabo de encoder do motor
(interferencias em REF)
- Encoder do motor defeituoso
\n
166 2923
- O inversor n门乷 est媚 pronto.
- Falha na entrada RDY do conector de saida PWM.
- Motor bloqueado.
- Inversor avariado.
- Motor avariado.
- Motor seleccionado incorrecto (MP2200).
- Introdu门济艁o da conex门乷 das saidas PWM em MP120.x
incorrecta.
- Introdu门济艁o da conex门乷 das entradas do sistema de medida
em MP112 incorrecta.
- Cabos de pot锚ncia do motor trocados.
- Cabos do encoder do motor trocados.
- Conex门乷 do motor incorrecta.
- Aviso da motoriza门济艁o I2t.
\n
167 2924
- Parametros do regulador de corrente incorrectos
- Parametros incorrectos na tabela do motor
- Modulo de potencia defeituoso
- Cabo do motor defeituoso
- Motor defeituoso
- Placa de control do motor defeituosa
\n
168 2925
- Erro interno de software
\n
169 2926
- Tensao nominal do motor fora dos limites de introducao
permitidos
\n
170 5068
- Endat communication error
- In the motor table, an encoder with EnDat interface is
selected. The EnDat protocol cannot be read.
\n
171 5069
- Os valores para os impulsos do encoder da tabela de
motores n门乷 correspondem com os valores lidos.
\n
172 5265
- O encoder do motor est媚 sujo (pista Zn)
- Cabo do encoder do motor avariado
- Placa do regulador do motor avariada
- Encoder avariado
\n
173 9776
- Par妹砿etros de precontrol mal ajustados (acelera门济艁o,
fric门济艁o)
- Acelera门济艁o demasiado alta
- Par妹砿etros do regulador mal ajustados (Ki, Kp, Kd)
- Filtro mal ajustado (bloqueio de banda, passo baixo)
- Inversor defeituoso (IGBT)
- Seleccionou-se um motor incorrecto desde a tabla de
motores
\n
174 5267
- N门乷 existe entrada para o encoder de posi门济艁o
- N门乷 se conectou correctamente a entrada do encoder de
posi门济艁o
- Entrada do encoder de posi门济艁o avariada
\n
175 5268
- A frequ锚ncia PWM dentro de um grupo de eixos 茅 incorrecta
\n
176 5269
- Dado introduzido incorrecto na coluna SYS da tabela do
motor
- Cabo do encoder do motor defeituoso
- Encoder do motor avariado
- Placa de regula门济艁o do motor avariada
\n
177 5270
- Motor n门乷 regul媚剉el
\n
178 6195
- Erro de software interno
- Tempo de ciclo do regulador de posi门济艁o demasiado curto
\n
179 6297
- Inversor desconectado (PLC, SH1)
- Inversor avariado
- Motor avariado
- Motor seleccionado incorrectamente na tabela de motores
- Cabo de pot锚ncia do motor avariado
- Motor conectado incorrectamente
\n
180 6298
- Motor mal conectado ou desconectado
- Inversor avariado
- Motor avariado
- Motor seleccionado incorrectamente na tabela de motores
- Cabo de pot锚ncia do motor avariado
\n
181 6299
- Se o valor para a constante de par 茅 0 ou >9999, pode
ser pelas seguintes causas:
1) motor.mot: A tens门乷 de funcionamento em vazio e/ou a
velocidade nominal tem um valor n门乷 v媚刲ido (ou 0)
2) motor.sn: O valor introduzido para a constante de par 茅
0 ou >9999
\n
182 7933
- O processo seleccionado para a determina门济艁o do 妹硁gulo de
campo n门乷 茅 v媚刲ido, ou com este encoder 茅 impossivel.
\n
183 8355
- Erro interno de software
\n
184 8354
- Factor difer锚ncial demasiado grande (valor m媚剎. 0.5
[As^2/rev])
\n
185 8402
- Durante a leitura da etiqueta de identifica门济艁o
electr贸nica, a etapa de pot锚ncia n门乷 pode estar em estado
"Ready" (-SH1 est媚 inactivo).
\n
186 9777
- Erro interno de software
\n
187 9778
- Erro interno de software
\n
188 9779
- Erro interno de software
\n
189 9780
- Erro interno de software
\n
190 10673
- Valor introduzido incorrecto no MP2542.x, MP2552.x,
MP2562.x ou MP2572.x
- Ocorreu um erro interno de software
\n
191 10675
- Valor introduzido incorrecto no MP2543.x, MP2553.x,
MP2563.x ou MP2573.x
- Ocorreu um erro interno de software
\n
192 10677
- Valor introduzido incorrecto no MP2544.x, MP2554.x,
MP2564.x ou MP2574.x
- Ocorreu um erro interno de software
\n
193 10679
- Valor introduzido incorrecto no MP2545.x, MP2555.x,
MP2565.x ou MP2575.x
- Ocorreu um erro interno de software
\n
194 10681
- Valor introduzido incorrecto no MP2546.x, MP2556.x,
MP2566.x ou MP2576.x
- Ocorreu um erro interno de software
\n
195 11552
- On the CC 424, the input range for MP2606.x is 0.0 to 0.5.
\n
196 11553
- An incorrect input was selected for the position encoder
(MP110.x/MP111.x)
Possible configurations:
CC 4xx/6 control loops: X201 to X206
CC 4xx/8 control loops: X201 to X208
CC 4xx/10 control loops: PWM outputs X51 to X56: X201 to
X206
PWM outputs X57 to X60: X207 to X210
\n
197 17480
- The current offset of the power stage is too large
\n
198 12795
- The axis for which the torque ripple compensation was
activated through MP2260.x is being driven with a PWM
frequency of more than 5000 Hz.
\n
199 12797
- Invalid parameters in the compensation file of the axis
\n
200 17481
- The nominal value(S in inverter.inv) changed
- after DSP start, or
- after the current controller adjustment started, or
- after the readiness of the power module was switched
\n
201 9777
- Erro interno de software
\n
202 2927
- Erro de software interno
1...255 = n煤mero de 媚剅ea
\n
203 3257
- Erro de software interno
0...255 = c贸digo para rotina/m贸dulo de software errado
\n
204 2928
- Entrada NR2 conectada de forma incorrecta
- Erro de software
\n
205 2929
- Entrada NE2 conectada de forma incorrecta
- Erro de software
\n
206 2930
- Modulo PLC 9169 utilizado em software SG (ilegal))
- Erro de software
\n
207 10590
- Estado medido do sinal "-SH1" 茅 nivel "high"
- O sinal "-SH1" n门乷 muda ao estado "activo" "(nivel low")
apesar de que a MC n门乷 activa o correspondente alarme.
\n
208 10591
- Estado medido do sinal "-SH1" 茅 nivel "low"
- O sinal "-SH1" n门乷 muda ao estado "inactivo" (nivel
"high") apesar de que a MC activa o correspondente alarme.
\n
209 7956
- Erro no teste din媚刴ico do segundo ciclo de paragem de
emerg锚ncia. No teste din媚刴ico esperavam-se 0 V na entrada
NE2 antes de 1,5 min. Ao existir uma voltagem de 24 V,
aparece a mensagem de erro.
\n
210 7957
- Erro no teste din妹砿ico do segundo ciclo de paragem de
emerg锚ncia. No teste din妹砿ico esperavam-se 0 V em todas as
entradas para o contacto da porta e do interruptor de chave
antes de 1,5 min. Ao existir uma voltagem de 24 V, aparece
a mensagem de erro.
\n
211 2933
- Revolucoes SRG excedidas
- Em modo de funcionamento (SBH)sem paragem de maquina
\n
212 2934
- Erro de software
\n
213 2935
- A soma de comprovacao CRC nao concorda com o S-MPs
introduzido
\n
214 10929
- Recebeu-se um c贸digo v媚刲ido para a realiza门济艁o do teste
\n
215 3240
- MP3210.x incorrecto.
- Verificar vers门乷 de software do MC.
\n
216 3241
- MP3510.x incorrecto.
- Verificar a vers门乷 de software do MC.
\n
217 10930
- Recebeu-se o comando para o teste de eliminar de impulsos
quando ainda n门乷 se tinha completado o teste pr茅vio.
\n
218 9921
- MC n门乷 executa nenhum teste do trav门乷 do motor apesar de
ser requerido segundo o ajuste de par媚刴etros
- MC n门乷 executa o teste do trav门乷 do motor no percurso de
dois segundos
\n
219 10592
- Estado medido do sinal "-SH2" 茅 nivel "high"
- O sinal "-SH2" n门乷 muda ao estado "activo" "(nivel low")
apesar de que a CC n门乷 activa o correspondente alarme.
\n
220 10593
- Estado medido do sinal "-SH2" 茅 nivel "low"
- O sinal "-SH2" n门乷 muda ao estado "inactivo" (nivel
"high") apesar de que a CC activa o correspondente alarme.
\n
221 13581
- The measured status of the "-N0" signal is "high" level
- The "-N0" signal does not change to the "active" ("low"
level) status
\n
222 13582
- CCU shut-off signal: -N0 does not switch to high level
- The measured status of the "-N0" signal is "low" level
\n
223 10685
- Troca no nivel de sinal CC1 de desconex门乷: -NO n门乷 foi
reconhecido pelo CC0.
- Erro de software
- Erro de hardware
\n
224 11748
- The protective doors of the work envelope were opened
during the brake test.
\n
225 2939
- Erro de software
\n
226 2941
- No teste dos canais de corte (Teste de 24 horas)
recebeu-se corrente do motor
\n
227 10594
- O estado medido do sinal "RDY.x" est媚 activo.
- O sinal "RDY.x" n门乷 muda ao estado "inactivo" (nivel
"low")apesar de que a MC est媚 utilizando o correspondente
sinal de habilita门济艁o para bloquear a etapa de pot锚ncia.
\n
228 10595
- O estado medido do sinal "RDY.x" est媚 activo.
- O sinal "RDY.x" n门乷 muda ao estado "activo" (nivel
"high")apesar de que a MC est媚 utilizando o correspondente
sinal de habilita门济艁o para bloquear a etapa de pot锚ncia.
\n
229 10683
- O valor do par妹砿etro no MP640.x 茅 demasiado pequeno
- Defeito na sujei门济艁o do sistema de medida
- Compensa门济艁o t茅rmica, linear ou n门乷 linear errada
- Folga de invers门乷 excessiva
\n
230 8229
- Erro de software
\n
231 13650
- MC runs no test of the motor brake(s) although it is
necessary according to parameter settings.
- The call for testing a motor brake lasts longer than 5
seconds.
\n
232 13649
- MC runs no test of the motor brake line although it is
necessary according to parameter settings.
- The call for testing a brake line lasts longer than 10
seconds.
\n
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